本文作者陳健生先生,武漢鋼鐵集團公司計控公司設備經理、高級工程師;張永清先生,工程師;袁慶平先生,高級工程師;肖漢發先生,工程師。
關鍵詞:冶金 控制系統 基金會現場總線
一 概要
武鋼燃氣廠煤氣第二混合站把煉鐵廠生產的高爐煤氣(以下簡稱高煤)和焦化廠生產的焦爐煤氣(以下簡稱焦煤)按用戶對熱值的要求進行配比混和,然后向大型、軋板、高線等十幾個用戶提供壓力、熱值穩定的混合煤氣。由于以前生產控制工藝本身存在缺陷,自混合站投運以來的十幾年間均無法實現系統的全自動跟蹤調節。在武鋼“二吹二”的系統工程中,由武鋼計控公司自主設計、設備選型、編程調試以及施工的“二混”項目,選用了冶金自動化研究院提供的美國Smar公司生產的基金會現場總線控制系統System302,同時采用目前國內所獨有的兩閥控制方案實現了系統的自動調節與控制。自投運以來系統運行穩定、調節品質較好。
二 系統控制方案的由來
圖1是改造前,二混的生產工藝流程以及控制原理示意圖。控制的目標是實現混壓穩定,并能按用戶對熱值的要求通過焦煤和高煤的流量配比,實現熱值自動控制。
以前的控制系統采用四閥控制方案。前兩道閥門采用單回路壓力調節來調整混合前的壓力穩定。后道高煤閥也采用單回路壓力調節以保證混合壓力穩定,后道焦煤閥對焦煤和高煤的流量進行配比調節,實現對混合煤氣熱值的控制。生產實踐中,焦煤的混合前壓力為20~24kPa,高煤為21~25kPa,而用戶要求的混合壓力則為20±1kPa。但是由于管道中節流件、取壓部件、大小頭、管道以及閥門翻板的壓力損失,使得管道中的這些沿程阻力和局部阻力之和較大,后兩道閥門的閥前后可調壓差不足1kPa。而目前國內最好的蝶閥能滿足的可調比約為10:1,即使國外最好的蝶閥可調比可達到30:1,但采用四閥方案很難滿足閥門對可調比的要求,在實際生產過程中,四閥控制方案也根本無法實現。有鑒于此,為降低管道壓力損失,從而實現自動控制,本計控公司大膽采用國內尚無任何成功經驗的兩閥控制方案,取消前兩道壓力調節閥,并選用環型節流孔板來降低節流件上的壓力損失,以提高閥門前后的壓差來實現系統的自動控制方案。考慮到整個系統的安全以及FF現場總線在過程控制領域的優勢,我們選用美國Smar公司的現場總線控制系統——System302。