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  • 高壓變頻器在廣州明珠C廠#1給水泵的應用(1)———高壓變頻器在廣州明珠C廠#1給水泵的應用(1)

    1引言

    廣州明珠電力(集團)有限公司發電C廠現有#5、#6兩臺51.2MW燃油機組,#7一臺36MW汽輪機組。#5、#6兩臺燃機的余熱分別提供#1、#2鍋爐,驅動#7汽輪發電機。#1、#2鍋爐的#1、#2汽包的給水由#1、#2、#3三臺給水泵母管方式供水。

    三臺給水泵的參數相同,水泵為沈陽水泵廠生產DG80-120x9,額定轉速2980r/min,效率82%,供水80m3/h,改造為120m3/h,揚程1080m。拖動給水泵的三臺6kV電動機為Y4002-1型電機,額定參數500kW,6kV/57.2A,cos=0.87,轉速2972r/min,F級絕緣,繞組Y接,1998年8月南洋防爆電機廠生產。

    2廣州明珠C廠機組給水系統工況簡介

    如圖1所示為明珠C廠#7汽輪發電機給水泵回路原理示意圖,該設計最初的設計思想是“兩工作一備用”,當任意一臺出現故障時隨即啟動備用電動機,保證機組的正常運行。給水母管到兩個鍋爐汽包都分別有主路、中路、旁路三個閥門控制給水流量,其中主路為調節閥最大流量100%,中路調節閥最大流量約70%,旁路電動閥流量約50%。


    圖1明珠C廠鍋爐給水回路圖
    但水泵經過葉片技術改造,現在的實際運行工況是:在目前負荷情況下,一臺泵的出水量已夠兩臺鍋爐的運行使用,在兩臺燃機運行,#1與#2兩個汽包供汽(二拖一工況)、總負荷為67MVA左右時,汽包壓力6.4Mpa左右,額定蒸發量64t/h,運行1#泵,此時電機電流為51A左右,功率因數為0.86,實際給水量約125t/h,泵頭出口壓力為8.3~8.9MPa左右,根據泵的性能曲線,此時泵已工作到極限,該運行情況下泵的效率較低,如果負荷進一步增加時必須啟動第二臺泵。在谷期負荷較低時,只運行其中一臺燃機,一個汽包供汽(一拖一工況),汽包壓力3.5Mpa左右,此時保持運行#2泵,電機電流為41A左右,電機功率因數為0.86,泵頭出口壓力為9.2~9.8Mpa左右,實際給水量約63t/h。

    3廣州明珠C廠#1給水泵改造前的運行情況

    3.1改造前的給水泵的系統運行數據

    明珠C廠鍋爐給水泵變頻改造前系統運行數據如表1所示。

    表1明珠C廠鍋爐給水泵變頻改造前系統運行數據

    在水泵性能曲線上繪出二拖一工況及一拖一工況的等效率曲線。如繪出一拖一時的管網特性曲線,如圖2中曲線2(此曲線對應回流循環閥開度一定時),二拖一時的管網特性曲線,如圖3中曲線2所示(此曲線對應回流循環閥開度全開時);兩圖中的曲線1均為水泵工頻運行H-Q特性曲線。


    圖2工頻一拖一供水Q-H曲線及管網特性曲線
    在進行變頻改造前,峰期運行工況點為圖3的A點,谷期為圖2的B點。通過上述數據可得出如下結論:

    (1)日間二拖一時,一臺泵運行時,水泵給水量約120m3/h,從水泵的性能曲線可知,在該點運行時水泵效率較低,為53%,而該水泵最佳效率點為62%(對應額定流量為80m3/h)。


    圖3工頻二拖一供水Q-H曲線及管網特性曲線
    (2)日間二拖一時,電機消耗總功率為P=UI=1.732×6000×51=530kVA,其中有功功率為Pcosφ=530×0.86=455.8kW,在該運行情況下電機已基本滿負荷運行,但是電機無功電流為[512-(51×0.86)2]0.5=26A。

    (3)峰期一拖一時,電機消耗總功率為1.732×6000×41=426kVA,其中有功功率為426×0.85=360kW。

    (4)谷期運行時,在水壓為9.8Mpa的情況下,水泵給水為105m3/h,鍋爐供水為633/h,回流循環閥回流42m3/h,存在很大的節能空間。

    3.2廣州明珠C廠#1給水泵變頻改造方案

    3.2.1設計要求及目標

    (1)向變頻系統提供兩臺鍋爐汽包獨立汽包水位反饋信號(4~20mA信號),做為控制目標,實現自動控制;

    (2)變頻改造后的控制系統獨立于現有的DCS系統,本系統有獨立的檢測、控制、顯示、數據處理系統,在中控室也能監視供水系統狀態、實時監視系統運行狀態,可記錄系統運行數據;

    (3)實現遠程控制性能,能夠實現在中控室進行遠程命令控制及系統控制目標參數修改;

    (4)能實現與其他水泵的切換互補運行,并實現完善的故障處理功能,故障停機后自動啟動其他水泵,保障供水系統安全運行。

    3.2.2設計方案

    經過調研與比較,廣州明珠電力(集團)有限公司C廠給水泵變頻改造選用了廣州智光電力電子有限公司生產的Zinvert智能高壓變頻調速系統,取得了滿意的運行效果。

    (1)系統介紹

    Zinvert智能高壓變頻調速系統具有強大的自動控制和通信功能,為方便運行人員控制,在中控室安裝有監控PC計算機,由其與N(N=1-31)臺ZINVERT變頻調速系統進行通信,Zinvert智能高壓變頻調速系統具有RS-485通信接口,采用標準MODBUS通訊協議。允許系統連接1-31個Zinvert高壓變頻調速系統,最大1200m的通訊距離。系統總體框圖如圖4所示。


    圖4系統控制總體框圖
    在廣州明珠電力(集團)有限公司C廠給水泵的變頻改造系統中,初期選用一臺500kW/6kV高壓變頻調速裝置,遠期規劃有兩臺。在改造后系統中上位PC機作為主機,高壓變頻調速裝置作為從機。該系統特點是成本較低、信號傳輸距離遠、抗干擾能力強,尤其適合中遠距離控制系統。采用該方案,可直接在中控室調節與控制高壓變頻調速系統的運行。

    上位機采用PC計算機,在Windows圖形化系統平臺上實現友好的人機界面,用文字、表格、圖象等顯示的運行狀態、報警、事件記錄及其它信息,可實現數據查看、運行控制、目標參數調節等功能,操作方便、顯示直觀,方便現場運行和維護。

    (2)控制系統構成

    針對用戶要求,變頻改造時所有的信號檢測、驅動機構要完全獨立于現有的DCS控制系統,調節可采用定頻運行閥門控制,也可采用閥門定開度變頻,滿足運行需要的汽包蒸發量、給水流量及汽包液位要求。

    (3)可靠性措施方案

    由于發電機組運行可靠性的要求,系統考慮到變頻調速系統退出運行后,不影響生產,確保給水系統正常運行,結合實際運行狀況設計二種故障處理方案,當變頻調速系統出現故障時,可將電機投切到工頻下運行,恢復到原有系統運行方式。

    高壓變頻系統配備旁路柜,當高壓變頻調速系統出現故障后,高壓變頻調速系統控制器跳開DL1,連鎖關閉出水閥門,同時連鎖啟動備用水泵??蓪㈦姍C轉切至工頻運行,進行檢修原理如圖5所示。


    圖5變頻調速系統帶旁路系統的接線圖
    圖5中DL1為現有電機用高壓斷路器,K1、K2、K3為高壓隔離刀閘,當變頻調速系統故障時,自動斷開DL1,操作切換打開K1、K2,閉合K3將電機轉為工頻。此時變頻調速系統從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調試。

     
     
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