潛油電泵由于工頻啟動負荷大,電機功率都相對較大,普遍存在著“大馬拉小車”現象,無功損耗多,耗電量大。加之潛油電泵不能自行實現軟啟停,使得電機、電纜的絕緣性能降低,在不同程度上影響了潛油電泵的使用壽命。為實現電泵井節能增效,經認真調研,我們引進了潛油電泵變頻技術,并在梁23-平1井安裝試驗了一套1140V潛油電泵專用變頻器。經過現場試驗后,見到了明顯效果。
一、潛油電泵專用變頻器的工作原理
1、變頻調速原理
變頻器可以通過改變潛油電機定子供電頻率來改變電機的轉速,以實現潛油電機的調速。交流異步電動機的轉速公式為:
n=60F1(1-S)/P
式中, n-電機轉速, F1-定子供電頻率,P-極對數,S-轉差率.
2、變頻器工作原理
該設備為交——直——交電壓源型變頻調速系統,即先將交流輸入整流為直流,再把直流逆變為所需頻率的交流。通過控制程序可以自由改變其輸出頻率,從而可以平滑地軟啟動電機、軟停車。再加上變頻器設有輸出濾波器,有較好的輸出波形補償,從而減少了由于輸出線較長而造成的傳輸損耗。
逆變部分采用三電平方案,與兩電平方案相比,它逆變電壓高,用常規電壓IGBT器件就能實現千伏以上的逆變,并且波形比兩電平好。
原理圖:三晶變頻原理圖:
圖1 三電平逆變原理圖
二、現場應用情況
變頻器主要技術指標如下:
輸入:三相、50Hz、線電壓1140V+15%~20%
容量:75KW
輸出:頻率2~50 Hz 連續可調,額定電壓1140V
過載能力:150%,1分鐘
保護功能:過壓、欠壓、過流、短路、缺相、溫升過高、失速等。
安裝方法:與控制屏串聯,即控制屏的輸出接變頻器的輸入,變頻器的輸出接井下機組。
安裝完畢,頻率調至40 Hz試運行1天,日產液量較原來下降10m3.9月11日,將頻率調至47 Hz運行,產量恢復到原來狀態。目前該變頻器運轉正常,運行數據見表1:
安裝前 | 安裝后 | 年耗電對比 (萬kwh) |
||||||
電壓 (V) |
電流 (A) |
頻率 (Hz) |
年耗電 (萬kwh) |
電壓 (V) |
電流 (A) |
頻率 (Hz) |
年耗電 (萬kwh) |
|
1140 | 52 | 50 | 66.05 | 1140 | 28 | 47 | -15.22 |
表 1、梁23-平1井安裝變頻器前后運行情況統計表
三、效果評價和經濟效益
1、效果評價
2005年6月16日,純梁采油廠能源檢測站采用DJYC-95型電機經濟運行測試儀(電流、電壓0.5級,功率1.0級),對梁23-平1井1140V潛油電泵專用變頻器的節電效果進行了現場測試,得出結論如下:
A、功率因數得到提高,由0.671提高到0.759。
B、有功功率降低幅度較大,有功節電率達到了22.49%,無功節電率為39.85%,綜合節電率為23.04%,節電效果較好。(見表2)
序號 | 項目 | 單位 | 安裝前 | 安裝后 |
1 | 有功功率 | Kw | 78.18 | 60.60 |
2 | 無功功率 | Kvar | 86.30 | 51.91 |
3 | 功率因素 | / | 0.671 | 0.759 |
4 | 有功節電率 | % | 22.49 | |
5 | 無功節電率 | % | 39.85 | |
6 | 綜合節電率 | % | 23.04 |